进入二季度以来,炼铁部的烧结工序紧密结合岗位实际状况,群策群力,精准施策,以“质量效益双提升”为核心,在“提”字上精雕细琢,于“改”字上苦心经营,激励职工针对生产工艺里的重点与难点展开技术创新和改造。凭借一系列的小改小革以及技术创新,全面且深入地推动提质降耗工作落到实处。
一、二混混合机此前所采用的陶瓷复合衬板存在造球效果不尽人意,且因磨损程度严重致使部分脱落,进而引发设备停机这一棘手难题。面对此种情形,烧结工序当机立断,积极投身于攻关研讨之中,毅然决然地决定在原有陶瓷复合衬板之上加装逆流衬板,构建起螺旋输料的模式。此项创新举措不但极大地延长了混合造球的时间,成功地将混合料方式由滑动转变为滚动,显著增强了造球能力,优化了料层的透气性,而且切实降低了成本,大幅削减了衬板磨损以及停机所产生的费用。经过生产测算,成球率提升了 5 - 8%左右,料层厚度提升至 600mm 以上。
当下烧结燃料处理过程的燃料粒级中,自产焦粉 0- 1mm 粒度所占比例过高,严重束缚了燃烧性能和高热值的充分施展,致使燃烧速度过快,燃料消耗增多,成本持续攀升。烧结工序通过深入的攻关探讨,决定改良燃料加工流程,精心增添预筛分环节,显著优化了燃料进仓粒级的分布状况。这一技改有利于提高转鼓强度、降低返矿率,筛出 0- 3mm 进入配料仓,降低固体燃耗并减少0 - 0.5mm 粒级,同时增加 1~3mm 粒级,更出色地满足了减排氮氧化物的环保要求。
此外,由于烧结成品皮带下料斗频繁出现堵料的情况,屡屡造成烧结停机以及皮带受损,严重影响了设备的作业率并增加了成本。烧结工序迅速集结项目攻关团队,深入研讨并安装了一套高效的堵料报警停机系统,在下料斗悉心安装堵料检测开关以及声光报警系统。一旦故障产生,通过醒目的声光报警,岗位人员和值班室能够即刻察觉并及时处置,若未能及时处理则停止后续生产设备,切实保障皮带免受损伤。历经一个月的精心调试、详尽记录以及反复试验,成果斐然,彻底根除了因堵料导致的皮带损坏和烧结生产停机的问题,显著降低了加工费成本。