集团公司党委要求,“群众创新、大众创新要与生产经营紧密结合,‘莫以善小而不为’,脚踏实地,因地制宜,实现从量变到质变。”武安本级深入贯彻落实集团、股份“质量效益双提升”行动要求,聚焦科技创新主线,姚军峰创新工作室勇担重任,凭借卓越的技术创新能力和攻坚克难精神,主导煤气贫化项目工艺再造,成功实现对焦炉煤气加热停用氮气贫化,每小时减少3000立方米氮气消耗,高炉煤气消耗创新低,成为企业降本增效的核心引擎。
能源科技自投产初期,1#焦炉便深陷高向加热不均的困境。为保障焦炭均匀成熟,能源科技曾采取在高热值焦炉煤气中注入氮气的贫化方案。然而,方案虽解决了加热不均问题,却带来了沉重的成本负担——每小时3000立方米氮气消耗,导致成本持续增加。
“全员提质增效‘反浪费’”专项行动开展后,武安本级能源科技领导班子将攻克这一成本难题提上日程,重新构建稳定高效的加热体系,既要保障安全生产,又要确保焦炭质量与生产秩序,难度极大。关键时刻,姚军峰创新工作室主动请缨,扛起技术攻关大旗。
工作室充分发挥团队专业优势,从五大维度同步推进工艺创新。工作室带头人姚军峰扎根生产一线,日夜钻研生产数据,经过无数次反复试验,成功摸索出低能耗、高效率的全新加热制度,为停用氮气奠定核心技术基础;团队成员无惧炉顶高温环境,细致疏通斜道、精准调节调节砖,保障气体流通顺畅;地下室中,热修人员熟练运用纳米技术,对砖煤气道进行喷补,提升设备性能;主控技术团队依托自动测温反馈系统,24小时不间断动态监测焦炉温度,精准调控煤气流量与空气风门燃烧比,确保加热过程稳定;生产人员则通过更换新型密封材料、优化炉门闭合工艺,将焦炉泄漏率大幅降低至行业领先水平。在工作室全体成员的不懈努力下,氮气配入量逐步减少,最终实现全面停用。
此次由姚军峰创新工作室主导的“氮气停用+工艺再造”行动成效斐然,不仅大幅节约成本,还使单位能耗降低8%,真正实现了降本与增效的双重突破。这一创新实践以大数据分析为决策依据,以技术创新为强大驱动,深度融合管理精细化与工艺优化,是武安本级能源科技向“精准管理”转型的成功实践,为企业创造了显著经济效益,更为行业降本增效提供了极具价值的可复制范本。